投產初期,在現場進行吹掃試壓過程中,多次對頂裝式Y型三通球閥開關后發現,閥門關閉后,對下游管線放空后,壓力無法泄放到0Mpa,多次測試分析,Y型三通球閥存在內漏現象。
1.頂裝式Y型三通球閥拆解后分析
對存在內漏的閥門進行了解體,解體后在閥腔內發現有金屬顆粒、硬物及充滿泥沙的粘稠液附在球體和閥座上,部分閥門球體和閥座上僅有微小劃痕,這些雜質混在介質中不可避免地進入到唇式密封圈的密封區域,隨著長時間的高速氣流吹掃,造成唇式密封圈被刮傷,同時由于對零件的表面粗糙度要求很高(要求Ra0.2),任何細小的劃痕都會導致密封泄漏。
2.頂裝式Y型三通球閥密封結構失效原因分析
吹掃試壓時,對閥門進行開關操作,導致介質進入閥座密封處,導致閥座處的唇式密封圈密封失效。
唇式密封要求較硬,要求的過流介質較潔凈,閥門廠家在選擇使用閥門密封形式錯誤。
隨著生產時間的延長,部分球閥出現了開關十分困難現象,經過分析,判斷一是減速機構處存在問題,二是頂裝式Y型三通球閥內部密封及彈簧處存在問題。
1.判斷減速機構存在問題所做工作
打開部分Y型三通球閥減速箱后,發現傳動機構軸承出現了斷裂情況,且傳動機構都存在積水現象,更換軸承后,三通球閥開關靈活。分析傳動機構出現積水現象的主要原因為壓蓋密封性不好,雨水進入到內部,造成黃油變質,最終導致軸承生銹,在多次的開關后產生斷裂。
2.頂裝式Y型三通球閥內部密封及彈簧處存在問題所做工作
在經過檢查減速機構無問題后,分析內部Y型三通球閥的結構及閥門使用環境。分析得出:一是由于多次的批處理造成閥腔內沉積有雜質造成閥門開關困難,二是Y型三通球閥本體密封結構處設計不合理,在開關多次后使得閥門開關困難。已經將減速箱處密封膠改換為青稞紙,增加密封性。
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