某公司煉油部聯(lián)合三車間1#加氫裂化裝置所用反沖洗過(guò)濾器為進(jìn)口產(chǎn)品,濾芯精度17μm,能過(guò)濾掉原料油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等絕大部分雜質(zhì),避免這些雜質(zhì)進(jìn)入催化劑床層發(fā)生結(jié)焦,保護(hù)了催化劑,延長(zhǎng)了裝置運(yùn)行周期。
本裝置所用自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器由A、B兩個(gè)容器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和控制器三部分組成。該過(guò)濾器共有15個(gè)由凈化風(fēng)操作的蝶閥(V1~V15)。15個(gè)閥接收安裝在各自閥門組合上的四通電磁閥的氣動(dòng)信號(hào)。反沖洗過(guò)濾器控制機(jī)柜直接固定在過(guò)濾器旁。控制系統(tǒng)中可編程邏輯控制器(PLC)將監(jiān)測(cè)所有過(guò)程的傳感器。開關(guān)、按鈕、指示燈固定在控制箱的門上,操作門可監(jiān)視和啟動(dòng)過(guò)濾器系統(tǒng)的所有操作功能。控制機(jī)柜上還具有液晶顯示和整體鍵盤的操作員接口。
自投用以來(lái),運(yùn)行不夠優(yōu)化,反沖洗過(guò)濾器的沖洗頻率一直較高,沖洗頻繁的結(jié)果是產(chǎn)生了大量的污油,造成裝置加工損失偏大,我公司應(yīng)該煉油部要求派遣技術(shù)人員前往現(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn):該裝置于2015年加工負(fù)荷由80萬(wàn)噸/年增加到120萬(wàn)噸/年,而原料處理系統(tǒng)卻并未進(jìn)行改造,造成原來(lái)的脫水罐緩沖脫水能力下降,原料中含水量相對(duì)有所增加。
原油中硫含量高,蠟油中的鐵蝕物也隨之增加,這也是導(dǎo)致2016年與2015年相比,反沖洗過(guò)濾器切換次數(shù)增加的原因之一。
裝置進(jìn)料溫度低,因常減壓混合蠟油出裝置水冷器全開,裝置進(jìn)料溫度平均為80℃。沖洗氣體(氮?dú)?壓力低,不能有效將過(guò)濾器濾芯上的雜質(zhì)沖下來(lái),造成出入壓差增加過(guò)快。
反沖洗過(guò)濾器原設(shè)計(jì)排放時(shí)間較短(5s),濾芯中的雜質(zhì)不能全部被排放到污油罐中。本裝置反沖洗過(guò)濾器程序中過(guò)濾器切換條件有兩個(gè),一是:過(guò)濾器出入口壓差超過(guò)200KPa;二是:過(guò)濾時(shí)間達(dá)到120min,當(dāng)兩個(gè)條件中的任意一點(diǎn)滿足,程序認(rèn)為達(dá)到切換條件,進(jìn)行切換,但是目前原料性質(zhì)較好,未摻煉焦化蠟油等,過(guò)濾器出入口壓差很小,平均僅為50kPa,但是按照程序,過(guò)濾器還是每?jī)尚r(shí)切換一次,運(yùn)行狀態(tài)與目前原料性質(zhì)不匹配,不夠優(yōu)化。
為更好的降本增效,提升裝置經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,我公司工程師對(duì)該公司反沖洗過(guò)濾器運(yùn)行進(jìn)行了優(yōu)化,減少污油外排量,降低加工損失。
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